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南通污水处理工程定制设备 JSAO01

更新时间:2024-05-16 07:00:00
价格:¥21523/台
品牌:蓝阳环保
产地:江苏常州
加工定制:是
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详细介绍

矿铜浮选厂生产过程中会产出铜尾矿浆,呈碱性且粒度大,利用这一特点,考虑往含铜酸性废水处理系统中引入铜矿尾浆,通过小型试验确定工艺优化方案及参数,工业调试后连续运行,取得较好的效果。

  1、试验部分

  1.1 试验材料

  1.1.1 试验试剂

  生石灰(工业级CaO≥70%)、PAM(工业级)。

  1.1.2 试验仪器设备

  恒温电动搅拌器、pH计、电子天平、烧杯、1L量筒。

  1.1.3 试验水样

  含铜酸性废水:pH为1.22~2.50、Cu浓度50mg/L~80mg/L、Fe浓度7g/L~10g/L、Al浓度500mg/L~1100mg/L、Zn浓度200mg/L~300mg/L、硫酸浓度为9.5g/L~12.0g/L。

  1.2 试验原理

  石灰中和法是利用石灰中和含铜酸性废水中酸性物质、沉淀重金属的一种常规方法,涉及的反应式有:


  反应中生成的氢氧化铁、氢氧化铝胶体为表面活性剂,可通过胶体双电层及吸附桥架作用加速渣的沉降。

  1.3 试验方法

  石灰中和试验:取5L含铜酸性废水,加入一定量的铜尾矿浆,用石灰调节pH值为7.0,搅拌反应30分钟后,加入5mg/L的PAM并搅拌均匀,静置20分钟后过滤,上清液送检。

  絮凝沉降试验:量取1L石灰中和后混合液,缓慢搅拌并加入PAM并搅拌30秒,然后置于1L量筒中,在一定时间间隔下测定固液交界面的高度,并绘制其随时间变化的曲线。将石灰中和混合液稀释成不同倍数,重复进行絮凝沉降试验。

  1.4 结果与讨论

  1.4.1 铜尾矿浆用量对石灰中和效果的影响

  在原水pH为1.56、Cu浓度67.04mg/L,Fe浓度7.48g/L,Zn浓度205.08mg/L,Al浓度628mg/L的条件下进行不同铜矿尾浆用量试验,结果见表1。


  由表1可知,随着铜尾矿浆用量增大石灰用量逐渐降低,出水重金属浓度总体降低,出水Cu、Zn均能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准;当铜尾矿浆用量为9.2g/L时,石灰用量可降至24.4g/L,继续增大铜尾矿浆用量,石灰用量变化很小。混合液质量浓度随着铜尾矿浆用量增大而增大,其浓度变大会给系统带来不利影响,一方面会增大产渣量,另一方面会降低絮凝沉降速度,增加絮凝剂用量。综合考虑石灰用量与处理系统稳定性,选择铜尾矿浆用量为9.2g/L。

  干渣质量:9.2×30%=2.76g。减少石灰用量:25.6-24.4=1.2g/L,1m3水中加入9.2g的30%铜尾矿浆可以节省1.2kg石灰,1吨的干铜尾矿渣相当于0.435吨石灰。

  1.4.2 混合液质量浓度对絮凝沉降效果的影响

  取1.4.1试验中石灰中和后混合液,其中混合液1(未添加铜尾矿浆),混合液2(铜尾矿浆用量为9.2g/L),进行絮凝沉降试验,按一定的比例(混合液:水=3:1,2:1,1:1,1:2)稀释,再添加10mg/L的絮凝剂,进行絮凝沉降试验,结果如下:


  由图1可知,在未稀释的情况下,混合液1沉降速度快于混合液2,添加铜尾矿浆会增大混合液浓度,不利于絮凝沉降。随着稀释倍数的增大,稀释后混合液絮凝沉降效果变得更好。混合液1按“混合液:水”=1:2稀释,其絮凝沉降效果好;混合液2按照“混合液:水”=1:2稀释,其絮凝沉降效果好,混合液与水按照1:1稀释时也能取得不错效果,此时混合液浓度为3%~5%,同样稀释倍数下,混合液1的絮凝沉降速度要优于混合液2,但水质发黄不清澈,石灰中和过程添加铜尾矿浆水质很清澈。因此,为了取得较好的絮凝沉降效果,后续工业试验需控制浓密机进料浓度3%~5%。


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