纺织印染废水因消耗量大、有机化合物含量较高、饱和度深,水体不稳等优点变成废水处理行业分析的核心难点。因为PVA浆体、新式改性剂等难生物降解的物质很多进到染料废水,减少了污水的处理生物化学性,使COD污泥负荷减少。中国印染废水处理通常采用有机化学 生物化学的组合工艺,解决处理效果一般无法平稳做到一级环保标准。
某污水处理站关键解决工业生产园区内的印染厂水清洗化工废水,设计方案日处理量4万吨级,具体日处理污水2.0万吨级,选用有机化学 生物化学组成工艺,实行GB19818-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级环保标准。为了实现日益严格环保形势,按照当地流域治理的需求,拟执行目前污水治理的提标改造工程项目,提升后面深层工艺,快速消除COD、氟化物等污染物质,使得水合乎GB19818-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标底规定。
提标改造深度处理选用“混凝土—臭氧氧化—平流式沉淀池”三段组合工艺,新项目于2012年9月开展基本建设,2013年8月开展试运转,迄今该提标改造系统软件正常运转,融合该工艺运行状况进行整理,可以为此类污水的处理深度处理提供参考。
1、污水水流量水体与处理规定
该污水处理站设计方案日处理量4万t,具体日处理污水约2.0万t,深度处理全面的渗水设计参数CODcr200mg/L,饱和度100倍,pH6~9,NH4-N20mg/L,SS100mg/L;设计方案出水量指标值实行GB18918-2002《城镇污水污染物排放标准》一级B规范。
2、深层工艺
2.1 解决生产流程
染料废水通过原来二级生化系统解决,融合实施的提标改造环保标准,新项目选用“有机化学预处理—活性氧—微生物后处理工艺”的搭配运用,三段加工工艺紧密联系,改善了处理能力。加工工艺如下图1所显示。2.2 关键建筑物
提标改造深度处理系统软件的重要建筑物
2.3 工艺表明
(1)混凝沉淀池。
原装经二级生化处理后废水水体变化较大,为了确保处理的稳定,先添加PAC/PAM对污水开展预备处理,使污水CODCr降到中等水平,降低处理的活性氧泥量,控制成本。
(2)臭氧氧化。
臭氧消毒机所产生的活性氧根据臭氧反应设备开展快速气、液混和,在使用蓄水池内与废水反映。
(3)BAF。
根据一段的生化处理,保证出水量的各种水质指标合格。
(4)污水井。
污水井临时存储BAF的出水量。污水井为2个BAF的反洗自来水带来了水资源,同时为日后更高质量的回收利用加工工艺扩展带来了正中间储水池。
(5)混凝沉淀池、活性氧接触氧化池及BAF池按2组设计方案,每一组解决创意能力为20000t/d,可以根据具体废水排放量开展一组或2组开展运作。
3、调节与运作
3.1 调节环节
初调节时,在BAF池找加入适量面粉,并连续闷曝2d,待处理效果恢复后再迟缓增加进出水量。同时控制m(BOD)∶m(N)∶m(P)比例在100∶5∶1上下。当总流量迟缓增大的与此同时,打开臭氧系统,完成整个系统详细连续操作。臭氧消毒机较大生产量为60kg/h,活性氧添加浓度值大约为35mg/L。
3.2 运作环节
提标扩容预处理系统通过数月的运作,系统软件运行情况优良,机器设备运行正常的,实际操作方便快捷,完成了管理方法简单。处理效果指标值:pH6.5~7.8,饱和度10~20倍,SS≤20mg/L,BOD5≤10mg/L,CODCr≤60mg/L。运作阶段的CODCr转变数据信息如图2。由图2能够得知:该工艺中混凝沉淀对CODCr污泥负荷约40%~45%;臭氧氧化对CODCr的污泥负荷约30%~35%;BAF对CODCr污泥负荷约20%,全部深度处理系统软件解决完成了化学方法和生物法的紧密联系,CODCr总污泥负荷在70%之上,效果比较好。
4、经济运行分析该项目直接的运行费用
该项目直接的运行费用大多为水电费及药物费。依据运作统计分析,该电消耗约0.41元/m3污水、药物费约0.96元/m3污水、人工费用约0.05元/m3污水、污泥处理费约0.08元/m3污水,总共1.50元/m3污水。
5、结果
(1)选用混凝沉淀—臭氧氧化—平流式沉淀池组合工艺深度处理二级生化处理后染料废水,通过运作实践经验证明:该技术成熟、应用效果平稳。出水量CODCr平稳<60mg/L,解决成本费约1.50元/m3污水。
(2)活性氧对染料废水的褪色功效十分明显,出水量饱和度保持在20倍内,并且对CODCr有一定的清除功效。
(3)在试运行中因为活性氧出水量溶解氧浓度比较高,基本上能够满足BAF池的好氧需要量,可继续提升BAF池的风量,可适当调整风机电工程需求量,能进一步降低使用成本。